气流床煤粉工业锅炉非催化还原脱硝试验
0 引 言
NOx是主要的大气污染物之一,作为PM2.5的重要前驱物,严重影响环境和人体健康[1]。我国由2014年起针对电厂实施了《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,成效巨大,生态环境部、国家统计局和农村农业部联合发布的《第二次全国污染源普查公报》显示,到2017年,我国NOx排放量比2007年降低34%。随后,我国进一步实施了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,开启了工业锅炉领域的超低排放工作,目前,相对于燃煤电厂,工业锅炉领域NOx排放标准仍偏高,NOx减排工作还存在较大空间。因此,降低工业锅炉领域的NOx排放是持续降低我国大气污染物排放总量的重要方向。
SNCR脱硝技术将脱硝还原剂喷入炉膛内合适的温度区间,脱硝还原剂与NOx反应生成N2和水,是工业锅炉领域广泛应用的脱硝技术之一[2]。在实验室温度分布均匀的立式高温管式炉上,900 ℃时,SNCR脱硝效率达90 %以上[3]。然而,实际工业锅炉炉膛空间大、温度分布不均匀且气氛复杂,造成SNCR脱硝效率低下。通常SNCR温度窗口为850~1 050 ℃[4-5],但烟气中含多种成分,极大影响温度窗口,研究表明:增加烟气中CO使脱硝温度窗口温度和最佳脱硝效率降低并抑制氨逃逸[6-7];增加O2含量使温度窗口向低温方向移动且提高最佳脱硝效率,同时降低了氨逃逸和N2O排放[8-9];添加CH4能显著拓宽温度窗口并提高脱硝效率[10]。氨氮物质的量比(Normalized Stoichiometric Ratio of Ammonia-Nitrogen Molar ,RNS)是影响脱硝性能的重要因素,RNS<2.0时,增加RNS显著提高脱硝效率,RNS≥2.0后进一步增加RNS脱硝效率增速变缓,且氨逃逸加剧[11],增加RNS温度窗口范围变宽[12]。此外,喷枪选型对SNCR脱硝性能的影响至关重要[13]。
目前,工程应用中SNCR性能优化主要通过调整喷射位置、喷射角度、二次风实现[14-15],目的是使还原剂喷入位置位于最佳温度窗口,促进烟气和还原剂充分混合,并尽量延长在最佳温度窗口的停留时间,邓波[14]通过该方法将分解炉内的脱硝效率提高至87.9%;吕洪坤等[16-17]研究表明,大型电站锅炉SNCR脱硝效率较差,为30%~60%,通过联合空气分级可将脱硝效率提高至75.2%[18];赵凯等[19-20]发现在循环流化床锅炉上进行SNCR的优化和改造,脱硝效率可达80%以上。可见SNCR在各类锅炉上脱硝效果较好,但鲜见在燃煤工业锅炉上的应用。
气流床煤粉锅炉是工业应用领域重要炉型之一,笔者针对一台20 t/h气流床煤粉工业锅炉,测量了炉膛内温度分布,研究喷枪位置、喷射角度、气液压力对脱硝效率的影响,优化了SNCR性能,为气流床煤粉工业锅炉SNCR运行提供理论指导。
1 试 验
以一台20 t/h卧式煤粉工业锅炉为研究对象,炉膛长度8.50 m、宽度2.20 m、高度2.04 m,测量期间锅炉平均蒸汽流量14.8 t/h,锅炉负荷74%。炉膛为开式炉膛,炉顶中心为集水箱,炉膛底部为水封,喷枪位置如图1所示。炉膛顶部设置2个喷枪开孔,位于集水箱和侧壁之间,距离侧壁0.52 m,距离前炉膛壁面的距离分别为2.14 m和4.85 m;炉膛侧壁设置4个喷枪开孔,高度位于炉膛中心,距离前炉膛壁面的距离分别为3、4、5和6 m,喷枪均垂直进入炉膛壁面。
图1 试验系统示意
Fig.1 Schematic diagram of the test system
采用2种气力式雾化喷枪,额定流量为150 kg/h,喷嘴均为扇形喷嘴,喷枪1扇形角度为150°,尽可能充满炉膛截面,喷枪中心喷雾浓度较低,两侧喷雾浓度较高,喷枪2扇形角度为120°,整个扇面液滴分布均匀。采用尿素作为脱硝还原剂,通过在线稀释系统将尿素稀释为质量分数10%的尿素溶液,通过液泵将尿素溶液输送至喷枪处,在喷枪前的尿素溶液管路和压缩空气管路安装压力计和流量调节阀。
尿素溶液进入炉膛后发生热解反应,经热解和水解两步反应生成氨气,反应方程式为
CO(NH2)2NH3 HNCO,
(1)
HNCO H2ONH3 CO2。
(2)
反应生成的NH3与烟气中的NOx反应分解为N2和H2O,反应方程式为
4NO 4NH3 O24N2 6H2O。
(4)
RNS为
(5)
式中,φ(NH3)为尿素生成氨气的物质的量浓度;φin(NO)为NH3和烟气中NO初始物质的量浓度。
采用Mru Vario Plus增强型烟气分析仪在炉膛尾部烟道测量烟气成分。采用S型热电偶测量炉膛内烟气温度,测温为0~1 300 ℃。
2 结果与讨论
2.1 喷枪位置对脱硝性能的影响
图2为炉膛内局部区域的温度分布,将热电偶通过侧壁开孔伸入炉膛壁面,调节热电偶插入深度,测量水冷壁到炉膛中心处的温度,二维温度测量截面如图1所示。由图2可知,燃烧器出口位于前炉膛壁面中心,火焰从前炉膛壁面延伸至330 cm左右,此前,炉膛中心烟气温度高于900 ℃,且水冷壁附近处于台阶流区域,温度较低,因此在300 cm截面上温度梯度最大。随着火焰燃尽及水冷壁吸热,炉膛中心温度随烟气流动方向逐渐降低,水冷壁附近结束台阶流,烟气温度逐渐升高,炉膛中心和水冷壁间的温差逐渐减小,400 cm截面处炉膛内温度分布趋于均匀,温度在790~850 ℃。然而,随烟气进一步流动,水冷壁换热使壁面附近温度进一步降低,并不断向炉膛内扩展。
图2 炉膛内温度分布
Fig.2 Distribution of the temperature inside the chamber of furnace
锅炉的初始NOx排放质量浓度和不同位置喷入尿素时的NOx排放质量浓度如图3所示,测量时采用喷枪1,水压为0.33 MPa、气压0.40 MPa,尿素流量为233 kg/h,RNS为5,顶部喷枪深入炉膛约3 cm,侧面喷枪深入炉膛约26 cm。由图3可知,锅炉初始NOx排放质量浓度为422 mg/m3,结合图1、2可知,顶孔1位置靠近前炉膛壁面,炉膛中心火焰未燃尽,烟气温度偏高,水冷壁附近为台阶流区域,烟气温度较低,大部分区域不在脱硝反应的最佳温度区间,因此脱硝效率较低。顶孔2与侧孔3横截面相距仅15 cm,2个横截面温度相近,但侧孔3喷枪开启时NOx排放浓度低于顶孔2,说明侧喷效果优于顶喷,这是由于顶部喷枪位于炉膛一侧,而侧面喷枪位于炉膛中心,雾化液滴扇面的覆盖面积大于顶部喷枪。对比侧壁4个喷枪位置可以看出,喷枪位于侧孔2时NOx排放质量浓度最低,侧孔1次之,侧孔3和侧孔4的NOx排放质量浓度逐渐升高,分别为38、53、68和149 mg/m3,可见尿素与NOx的最佳反应温度在790~850 ℃,远小于理论温度窗口(850~1 150 ℃),温度窗口的范围也大幅缩小,这是由于烟气中含有O2和CO,测试过程中发现烟气O2体积分数为6.57%~7.42%,烟气中CO质量浓度为83~141 mg/m3,烟气中O2和CO导致脱硝温度窗口缩小,并向低温方向移动,该结果与已报道研究结果一致[6-9]。侧孔3和侧孔4截面温度相近,但出口NOx排放浓度逐渐升高,这是由于这2个截面中处于最佳温度区间的区域较小,尿素液滴在最佳温度窗口的停留时间逐渐缩短,因此,脱硝性能逐渐变差。此外,虽然在侧孔2喷入尿素溶液,NOx出口排放质量浓度低于50 mg/m3,满足超低排放要求,但RNS较高,浪费尿素溶液并造成严重的氨逃逸。
图3 喷枪位置对NOx排放浓度的影响
Fig.3 Effect of the spray gun positions on the NOx emission concentration
喷雾角度对NOx排放质量浓度的影响如图4所示,喷枪从侧孔2伸入炉膛,通过旋转喷枪改变雾化扇面角度,0°表示扇面在xoz截面上,即与温度测量截面重合,90°表示雾化扇面垂直于x轴,即垂直于烟气流动方向。由图4可知,扇面与温度测量截面角度越小,出口NOx排放质量浓度越低,但其影响远小于喷枪位置,可忽略不计。
图4 喷雾角度对NOx排放浓度的影响
Fig.4 Effect of spray angel on the NOx emission concentration
不同喷枪位置和插入深度对脱硝效率的影响如图5所示,插入深度指喷枪深入炉膛内喷头距水冷壁的距离。由图5可知,侧孔1截面温度梯度较大,喷枪插入深度对脱硝效率的影响最大,脱硝效率由70.6%提高至79.4%,且随喷枪越深,烟气温度越高,脱硝效率越高。而侧孔2、3和4截面的温度分布较均匀,喷枪插入深度对NOx排放质量浓度的影响较小。喷枪位于侧孔2截面时,脱硝效率远高于其他截面,均高于85.0%,且随插入深度先升高后降低,插入深度为26 cm时,脱硝效率最高,为87.2%,说明靠近水冷壁处,烟气温度仍较低。
图5 喷枪插入深度对脱硝效率的影响
Fig.5 Effect of the depth of spray gun on NOx reduction efficiency
2.2 气、液压力对喷嘴流量和喷雾特性影响
喷枪流量和雾化特性取决于喷枪、喷嘴结构及气、液压力,在不同气、液压力下测量喷枪1的流量,如图6所示,可知喷枪1的流量随气压降低或液压升高而增大,液压低于0.35 MPa时,液压升高,喷枪流量急剧上升,液压大于0.35 MPa后,进一步提高液压,流量增加变缓。随着气压升高,喷枪流量初始减少较快,随后变缓。
图6 喷枪流量特性
Fig.6 Characteristic of flow rate of spray gun
液压0.4 MPa时不同气压下喷枪1的喷雾情况如图7所示,可知气压≤液压时,喷嘴出口出现明显液束,表明喷雾中大液滴占比较多,这是由于液体压力大造成动量增大,液体流量增多,单位体积液滴浓度提高,碰撞形成大液滴的概率增大,液滴连贯性强,最终导致雾化情况变差,气压>液压时,气体压力升高,增大气体动量提高了对液体的剪切作用,生成大量小粒径液滴,且整个扇面液滴分布越均匀。
图7 气压对喷雾特性的影响
Fig.7 Effect of air pressure on the spray characteristic
2.3 气、液压力对脱硝性能影响
不同气、液压力下条件下采用喷枪1的NOx排放浓度和脱硝效率如图8所示,喷枪位置位于侧孔2,插入深度26 cm。由图8可知,随尿素喷入量增加,脱硝效率升高,且初始流量增加,脱硝效率急剧上升,随后增幅变缓,针对0.30、0.35和0.40 MPa的液压,拐点分别出现在流量116.2、139.2和161.3 L/h处,对应的RNS分别为2.53、3.03和3.51,可见液压越低,拐点越早。相应的,拐点后脱硝效率可达82.4%、79.2%和86.5%及以上,但进一步增加尿素流量,脱硝效率提升非常有限。此外,RNS低于3.25时,相同RNS下,液压越低,脱硝效率越高,说明在低NSR下,适当降低液压有助于NOx脱除。
图8 水压和气压对脱硝性能的影响
Fig.8 Effect of the hydraulic pressure and the gas pressure on the performance of NOx reduction
NOx排放质量浓度降至50 mg/m3以下时,液压在0.40 MPa,气压<0.36 MPa,相应RNS≥4.34,RNS过高造成尿素大量浪费和严重的氨逃逸。控制50 mg/m3≤NOx排放质量浓度≤100 mg/m3时,气液压力需满足:液压在0.40 MPa,气压在0.35 MPa附近,此时,3.15≤RNS≤4.34,RNS过高,经济性差;液压为0.35 MPa时,2.93 ≤RNS≤3.00,气压在0.40 MPa附近;液压为0.30 MPa时,2.38≤RNS≤3.00,气压在0.30 MPa附近。
综上所述,针对本试验用喷枪,综合考虑NOx排放质量浓度、尿素用量、氨逃逸以及运行稳定性等因素,仅采用SNCR将NOx排放质量浓度控制在50 mg/m3以下不具有经济性,应与其他脱硝技术结合以实现超低排放。NOx排放质量浓度控制在100 mg/m3以下时,降低液压有助于提高脱硝效率并降低RNS,液压需控制在0.30~0.35 MPa,气压需控制在0.28~0.40 MPa。
2.4 喷雾情况对脱硝性能影响
液压0.35 MPa、气压0.40 MPa时喷枪1和喷枪2的喷雾情况如图9所示,可知喷枪1虽然扇面角度较大,但整个扇面上雾化液滴分布不均匀,且液滴尺寸较大;而喷枪2液滴尺寸小且粒径范围窄,同时液滴在整个扇面上分布较均匀。
图9 喷枪雾化情况
Fig.9 Atomization of the spray gun
对比2种喷枪的脱硝效率如图10所示,测量时液压为0.35 MPa,通过调整气压调节喷枪流量,从而调节RNS。由图10可知,在低气压下,喷枪2的RNS小于喷枪1,说明相同气液压力下,喷枪2流量低于喷枪1,气压升至0.40 MPa时,2个喷枪的RNS均减小,且喷枪2降幅高于喷枪1,说明喷枪2的流量在高气压下敏感性更高。
图10 喷枪喷雾情况对脱硝效率的影响
Fig.10 Effect of spray gun atomization on the NOx reduction efficiency
喷枪1和喷枪2均在气压≤液压 0.05 MPa时,脱硝效率较高,此时,进一步降低气压,RNS迅速增加,氨逃逸急剧升高但对脱硝效率的提升有限。相同RNS下,喷枪2的脱硝效率显著高于喷枪1,RNS为2.27时,采用喷枪1和喷枪2的脱硝效率分别为62.0%和89.9%,脱硝效率提高了27.9个百分点;RNS为3.0时,采用喷枪1和喷枪2的脱硝效率分别为79.0%和91.7%,脱硝效率提高了12.7百分点,可见喷枪2的性能显著优于喷枪1,这主要是由于喷枪2的喷雾粒径小,蒸发速度快,停留时间更短,脱硝性能更优越。
3 结 论
1)采用裸漏热电偶,尿素作为还原剂,烟气内存在CO、O2,使温度区间向低温方向移动,且温度区间缩小,该锅炉的最佳温度区间在790~850 ℃,温度高于或低于该温度区间,SNCR的脱硝效果均会下降,且温度降低SNCR脱硝效果恶化更严重。
2)针对本研究锅炉,距炉膛前壁400 cm横截面附近温度场分布均匀,且基本都处于SNCR的最佳温度窗口,脱硝效率最高。靠近前炉膛,炉膛中心未燃尽,火焰温度较高,水冷壁附近温度低,整个横截面温度梯度较高,喷枪深度对脱硝效率影响较大。靠近后炉膛,水冷壁换热使烟气温度逐渐降低,但截面温度分布较均匀。总体而言,喷枪前后位置对脱硝效率影响较大,插入深度在靠近前炉膛附近影响较大,从400 cm截面及炉膛后区,喷枪深度和扇面角度对脱硝效率的影响较小。喷枪的最佳位置在400 cm截面。
3)液压和气压对喷枪流量及脱硝效率的影响较大,水压增大或气压降低,喷枪流量增加,RNS取2.38~3.00,0.30 MPa ≤液压≤ 0.50 MPa,0.29 MPa≤气压≤0.40 MPa时,SNCR脱硝效率较高,且液压越低越有利于提高脱硝性能。
4)喷枪2雾化扇面角度小于喷枪1。RNS取0.27~3.00时,喷枪2脱硝效率比喷枪1高12.7~27.9个百分点,主要是由于喷枪2雾化粒径小且均匀,SNCR脱硝性能对液滴雾化情况的敏感性高于扇面角度。
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