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煤粉工业锅炉臭氧脱硝应用的可行性分析

闫 黎 黎1,2,3

(1.煤科院节能技术有限公司,北京 100013;2.国家能源煤炭高效利用与节能减排技术装备重点实验室,北京 100013; 3.煤炭资源开采与环境保护国家重点实验室,北京 100013)

摘 要:煤炭在短期内依然是我国能源消费结构的主体,但其燃烧产生的污染物带来了严重的环境污染问题。现有脱硫脱硝工艺普遍占地大且投资及运行成本较高,不适宜煤粉工业锅炉应用。根据臭氧氧化机理,提出一种高效的锅炉烟气污染物脱除方法,并通过文献研究,证明脱硝效果,分析了影响其污染物脱除效率的主要因素,阐述了技术在国外的应用情况。介绍了煤粉工业锅炉系统现有烟气净化技术,提出采用臭氧氧化法耦合煤炭科学技术研究院有限公司自主高倍率灰钙循环烟气脱硫(NGD)技术,完成高阶态氮氧化物和SO2、SO3等酸性气体、重金属Hg、As等的有效脱除,达到超低排放效果,对于形成符合煤粉工业锅炉自身特点的一体化烟气净化技术具有重要意义。

关键词:煤粉工业锅炉;臭氧;脱硝;氮氧化物;二氧化硫

0 引 言

煤炭在我国能源消费结构的主体地位在短时期内是不会改变的,但其燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物等在内的污染物带来了严重的环境污染问题。现阶段,锅炉烟气脱硫脱硝工艺大多选用选择性催化还原(SCR)技术脱硝串联湿法(wet FGD)脱硫装置,虽然脱除效率较高,但一次性投资及运行成本大,不适宜应用于煤粉工业锅炉烟气净化。近年来,同时脱硫脱硝的烟气净化技术不断涌现,例如以氧化性为特征的利用等离子体、电子束等方法,在实现污染物脱除效果的同时,存在能耗大、费用昂贵等突出问题[1-2]

燃煤烟气中,NO占NOx组成的95%,且不溶于水,反应活性差。臭氧作为一种强氧化剂,可氧化烟气中的多种污染物,能快速有效地将NO氧化到高价态,而高价态NO2、N2O5等可溶于水生成HNO2和HNO3,提高了溶解能力,并能够在脱硫洗涤塔内与SO2同时吸收,达到NOx与SO2联合脱除的效果。此外,臭氧自身还原产物为O2,无二次污染,目前该技术于国外已有应用实例,而国内只在中小型锅炉上有少数应用案例。煤粉工业锅炉是一种集高效、节能及清洁排放为一体的燃烧技术,现已在市政供热及工业生产领域有了应用,研究臭氧脱硝在煤粉工业锅炉中应用的可行性,形成完整的、符合煤粉工业锅炉自身特点的烟气净化技术,使系统排放符合国家相关标准,甚至达到天然气锅炉或电站锅炉等当水平,对于煤粉工业锅炉技术进步及推广意义重大。

1 臭氧脱硝原理

臭氧脱硝的原理是将NOx中难溶于水的NO氧化成NO2、N2O3、N2O5等易溶于水的高价态氮氧化物。低温条件下,臭氧与NO的关键反应可描写[3]如下

2 臭氧联合脱硫脱硝

臭氧联合脱除NOx与SO2的原理是利用强氧化性将NO氧化为高价态氮氧化物,再通过洗涤塔同时将NOx与SO2吸收转化为溶于水物质,实现脱硫脱硝。

王智化等[4]对臭氧氧化技术同时脱除NOx及SO2效果进行了基础实验研究。结果显示:在150 ℃无催化条件下,10 s内臭氧热分解率为28%,已知0.01 s即可完成化学动力学反应,可见臭氧与NOx及SO2之间的反应基本不受其自身分解反应影响。在100~200 ℃条件下,臭氧可有效氧化NO,且氧化趋势相似。在O3/NO摩尔比为1.0时,100 ℃条件下,臭氧对NO的氧化效率为85.7%,200 ℃条件下,臭氧对NO的氧化效率为84.8%;高于300 ℃时,臭氧热分解反应速度变快,氧化NO效率下降;到400 ℃时,氧化能力基本丧失。此外,臭氧对NO的氧化效率不受SO2影响,尾部加装湿法洗涤装置后,可以实现NOx及SO2同时高效脱除,脱除SO2效率接近100%,脱除NOx效率随着O3/NO摩尔比的增加而提高,在O3/NO摩尔比为0.9时,脱硝效率达到86.27%。

代邵凯等[5]在固定床反应器上,以模拟烟气为对象研究了臭氧对NOx、SO2以及Hg的去除作用。结果表明:臭氧对NO氧化效率在150 ℃以内基本不变,温度升高时也无明显变化,超出150 ℃后开始降低;臭氧对NO的氧化效率随着O3/NO摩尔比的增大而升高,当O3/NO摩尔比超过1.0时增速变缓。臭氧对Hg0的脱除效率随着温度的增加先升后降,在150 ℃时为曲线顶点,脱除效率最高,达到90%;臭氧对Hg0的氧化效率随着O3/Hg0摩尔比的增大而升高,当O3/Hg0摩尔比超过30 000后,氧化效率趋于平稳,基本不再增加。当NOx、SO2和Hg同时存在时,臭氧对Hg0的氧化作用受到抑制,但对NO的氧化效率依然很高。

综上,在锅炉典型排烟温度下,臭氧能够实现很好的污染物脱除效果。

3 影响臭氧脱硝效率的主要因素

影响臭氧氧化技术脱硝效果的因素主要包括反应时间、反应温度、摩尔比、吸收液性质等,这些因素对NOx脱除效率都有不同程度的影响。

3.1 反应时间的影响

刘志龙[6]、姜树栋[7]等研究发现,在1~104 s反应时间内,反应器出口的NO摩尔数没有变化,且停留时间的增加也未影响NO的脱除率。分析原因,在于关键反应在很短时间内便达到反应平衡,无需臭氧较长时间停留,所以该技术臭氧在烟气中的停留时间只需能够使氧化反应完成即可。

3.2 反应温度的影响

臭氧的生存周期关系到NOx及SO2的脱除效率,若在锅炉排烟温度下,臭氧快速分解,在与NO和SO2接触前便已分解成O2,该技术的存在便失去意义,因此研究臭氧的温度敏感性十分重要。

臭氧分解率可用臭氧测量浓度与初始浓度([O3]/[O3]0)的关系来表达。

η=(1-[O3]/[O3]0)×100%(6)

王智化等[4]依据关系式(6)系统研究了臭氧的热分解特性,结果显示:150 ℃的低温条件下,臭氧的分解率不高,随时间变化[O3]/[O3]0呈线性下降趋势,10 s时,[O3]/[O3]0的值下降到0.72,分解率为28%。200 ℃条件下,10 s时,[O3]/[O3]0的值降低到0.133,分解率上升到86.7%,分解明显加快。250 ℃条件下,分解速度显著加快,2 s内已基本分解完全。同时实验结果还显示,臭氧在室温环境下分解较慢,10 s时间仅分解约0.5%。

不同温度下臭氧对NO的氧化效率也明显不同。王智化[4]、代邵凯[5]等通过实验考察了O3浓度429 mg/m3、NO初始浓度264 mg/m3、NO2初始浓度17 mg/m3、O2浓度6%的条件下,臭氧在不同温度下对NO的氧化效率。实验结果显示:在低于150 ℃条件下,臭氧对NO的氧化效率始终接近100%,温度高低对氧化效率基本没有影响。在高于150 ℃条件下,随着温度的升高臭氧对NO的氧化效率逐渐降低,如200 ℃时臭氧对NO的氧化效率为98%,250 ℃时臭氧对NO的氧化效率降低至76%。根据臭氧的热分解特性,随着温度的升高,O3分解为O2速度越来越快,导致丧失了对NO的氧化能力。图1为臭氧在不同温度条件下对NO的氧化效率。

图1 不同温度下NO的氧化效率
Fig.1 NO oxidation efficiency under different temperature

3.3 摩尔比的影响

O3/NO摩尔比能够反映出臭氧量与一氧化氮量的相对高低。代邵凯等[5]通过实验考察了O3质量浓度为429 mg/m3、O2体积分数为6%条件下,O3/NO摩尔比在0.4~1.2臭氧对NO的氧化效率。结果显示:O3对NO的氧化效率随着O3/NO摩尔比增大而逐渐增高。150 ℃低温条件下,当O3/NO摩尔比从0.4增加到1.0时,臭氧对NO的氧化效率对应从38.9%升至96.0%,呈直线上升趋势。当O3/NO摩尔比小于1.0时,O3对NO的氧化效率随O3/NO摩尔比变化的曲线斜率接近于1;当O3/NO摩尔比大于1.0时,曲线变化趋于平缓。目前已有研究表明,在0.9≤O3/NO摩尔比lt;1的情况下,脱硝率可达到85%以上。根据式(1)可见,O3与NO完全反应的摩尔比理论值为1,但在实际中,由于受到其他物质干扰,可发生一系列其他反应(式(2)~(5)),使得臭氧不能100%与NO进行反应。图2为不同O3/NO摩尔比和温度条件下臭氧对NO的氧化效率[5-7]

图2 不同O3/NO摩尔比和温度条件下NO的氧化效率[5-7]
Fig.2 NO oxidation efficiency under different molar ratio and temperature[5-7]

3.4 吸收液性质的影响

臭氧与NO发生反应,将NO转化为高价态氮氧化物,还需要选用吸收液进行吸收。NaOH、Ca(OH)2等碱液是较为常见的吸收液,不同吸收液会产生不同的脱除效果。王智化等[3-4]选用水作为吸收剂,利用气体在水中的溶解度进行实验,实验结果NO的脱除效率达到86.27%,SO2的脱除效率达到100%。也有实验选用NaOH和Na2S溶液做为吸收液,实验结果NO和SO2的脱除效率分别为95%和100%,但此方法的弊端是吸收液消耗量较大[8]

4 臭氧脱硝技术的工程应用

该技术在美国已有工程应用[8],例如LoTox脱硝技术就是利用臭氧的氧化性,将NOx氧化成易溶于水的高价态氮氧化物N2O3和N2O5,再洗涤形成HNO3。LoTox技术由BOC公司开发,烟气处理流程如图3所示。

图3 LoTox技术烟气处理流程
Fig.3 LoTox Flue gas treatment process

该过程主要反应为式(1)~(3),生成N2O5,以及式(7)为(N2O5+H2O2HNO3)。

LoTox技术NOx的脱除效果为70%~95%,有较高的NOx脱除率,且在不同的NOx浓度和不同的NO、NO2的比例下也可以保持较高的效率。此外,该技术也不存在类似SCR技术中臭氧的泄漏问题,因为没有与NOx发生反应的臭氧会在洗涤器内被除去。同时,该技术应用中NOx的脱除既不受SO2和CO的存在干扰,也不影响其他污染物控制技术。

BELCO公司将LoTox技术结合自主研发的EDV(electro-dynamic venturei)洗涤设备形成一体化脱硫脱硝系统,用于锅炉等的废气治理。基本工作流程为NO氧化后生成的高价态氮氧化物N2O5,再通过EDV洗涤器,使N2O5与烟气中的水分发生反应,再与吸收液反应生成盐类排出。反应过程为式(7),生成HNO3,以及式(8)(HNO3+NaOHNaNO3+H2O)。

实践证明,该系统的NOx脱除效果能满足最严格的污染物排放要求,且对二氧化硫和粉尘等颗粒物也有明显的脱除效果。同时烟尘中的硫化物、颗粒物等的存在也不影响脱除效率,并且没有氨泄漏、堵塞等问题。

5 臭氧脱硝技术用于煤粉工业锅炉烟气净化的可行性

5.1 煤粉工业锅炉系统

煤粉工业锅炉系统是在国家科技支撑、863等计划支持下,由煤炭科学技术研究院有限公司历时10余年开发的煤炭高效清洁利用技术。由煤粉集中制备、安全储存、精确供粉、浓相燃烧、烟气净化等关键技术系统集成,实现全过程自动控制[9]

该系统具有以下特点:一集中,清洁环保。煤粉集中制备与供应,既保证煤粉质量的稳定,又取消分散的堆煤场,减少地面污染;二转化,循环经济。完成由传统的人工操作向智能操作的转化,锅炉废渣集中处理利用,构建良好循环经济模式;三不见,环境友好。全过程密闭运行,不见煤、不见烟、不见灰;四节约,节能降耗。节煤30%~50%,节地50%~60%,节省人力40%~50%,节电15%~20%。

5.2 煤粉工业锅炉低排放烟气净化技术

相比电站锅炉,煤粉工业锅炉容积小,且布置分散,电站锅炉目前的烟气净化技术投资和运行成本昂贵,所以不能完全照搬。开发低成本、适应煤粉工业锅炉自身特点的烟气净化技术,形成燃烧组织优化与污染物脱除一体化技术系统,是其未来发展的可行之路[10]

煤粉工业锅炉系统的脱硫目前采用煤炭科学技术研究院有限公司自主研发的高倍率灰钙循环烟气脱硫(NGD)技术,该技术的工艺原理是对炉膛内温、温度场及煤粉的快速升温充分利用和挖掘,预先在煤粉中掺混入石灰石协同煤粉中的原生钙质碳酸盐,可实现吸附SO250%以上于燃烧过程中,并通过煅烧,使剩余的石灰石形成活性CaO(炉膛平均温度为800~900 ℃)富含于系统的活性灰中。用锅炉与除尘器间的烟道作为反应器,活性灰通过富集、增湿,循环返回反应器,将烟气中剩余的 SO2、SO3、HCl、HF等酸性气体继续脱除,同时重金属Hg 及As的脱除[11-14]。目前燃烧后的脱硫技术主要有干法脱硫、半干法脱硫及湿法脱硫3类,该技术属于湿法脱硫技术类别,但与所有湿法脱硫工艺相比具有占地面积小、流程简单、运行成本低、耗水量少等特点,是一种经济、实用的创新技术。

主要化学反应有

Ca(OH)2+SO2+0.5O2CaSO4+H2O(10)

CaSO4+2H2OCaSO4·2H2O(11)

高倍率灰钙循环烟气脱硫(NGD)技术工艺流程如图4所示。

图4 高倍率灰钙循环烟气脱硫(NGD)技术工艺流程
Fig.4 Calcium ash cycle flue gas desulfurization technology process

5.3 臭氧氧化技术用于煤粉工业锅炉烟气净化的可行性

煤粉工业锅炉的设计排烟温度在120 ℃左右,通过实验可知,臭氧在低于150 ℃时对NO的氧化效率始终接近100%,能够保证脱硝反应进行,且达到最好脱除效果,同时流程简单,具备应用于煤粉工业锅炉系统的条件。该技术还能够与煤科院自主高倍率灰钙循环烟气脱硫(NGD)技术耦合,将脱硫装置作为氧化反应后的吸收装置,利用水和反应(9)生成的Ca(OH)2为吸收剂,脱除高阶态氮氧化物。根据王智化等[4]选用水吸收剂的实验结果,NO的脱除效率为86.27%,以国家重点地区燃煤锅炉大气污染物排放限值要求(NOx不能超过200 mg/m3)为基准计算,锅炉燃烧NOx原始排放低于1 400 mg/m3臭氧氧化法便可满足要求,而现有燃烧技术完全可达到该标准,煤科院煤粉工业锅炉低氮燃烧技术已使原始NOx排放达到400 mg/m3,甚至以下。同时,已有工业示范显示,高倍率灰钙循环烟气脱硫(NGD)技术对SO2、SO3等酸性气体、重金属Hg、As等脱除效果良好,耦合臭氧氧化技术,对于形成煤粉工业锅炉烟气污染物协同脱除系统有一定研究意义。

此外,臭氧发生器的耗电量是影响该技术经济性和工业推广可行性的主要因素[15],表1为某厂家臭氧发生器的技术参数,按此计算,20 t/h锅炉需O3量6 000 L/h,13 kg/h (NOx质量浓度以400 mg/m3计算)耗电量约104 kW。

表1 大型变频臭氧机技术参数
Table 1 Technical parameters of large frequency conversion ozone machine

注:功耗均为6~8 kWh/kg。

6 结 论

1)传统的烟气脱硫脱硝工艺不能满足日益严格的减排要求,且设备投资高、占地面积大、系统复杂,因此开发工艺简单、使用经济的脱硫脱硝工艺十分必要。

2)臭氧氧化技术不仅对NOx具有良好的脱除效果,而且对烟气中的其他有害污染物,比如重金属汞也有一定的去除能力。

3)影响臭氧脱硫脱硝的主要因素有反应时间、反应温度、摩尔比、吸收液性质等。

4)LoTox技术的工程应用表明该技术在国外已进入工业化应用阶段,且随着臭氧发生装置的逐步改进,臭氧氧化同时脱硫脱硝技术必将会有更加广泛的应用前景。

5)臭氧氧化技术在煤粉工业锅炉领域具有一定应用前景,且可耦合高倍率灰钙循环烟气脱硫(NGD)技术,对于形成技术完整的符合煤粉工业锅炉自身特点的一体化烟气净化技术具有重要意义,但高耗电量是该技术弊端,有待改善。

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Feasibility analysis of denitration by ozone oxidation and its applicationin coal fired industrial boilers

Yan Lili1,2,3

(1.China Coal Research Institute Company of Energy Conservation,Beijing 100013,China;2.State Key Laboratory of Coal Mining and EnvironmentProtection,Beijing 100013,China;3.Energy State Key Laboratory of Coal Efficient Utilization and Energy-Saving Equiment,Beijing 100013,China)

Abstract:Coal will still be the main part of the energy consumption structure in China in a short term,but the pollutants produced by its combustion bring serious environmental pollution problems.The existing desulfurization and denitration process generally occupies a large area,and the investment and operation cost is higher,which is not suitable for the application of pulverized coal industrial boilers.According to the mechanism of ozone oxidation,proposed an efficient boiler flue gas pollutants removal methods,and through literature research,proved that denitrification results of this method,analyzed the main factors affecting the pollutant removal efficiency,expoundel the application of technology in foreign countries.Finally introduced the existing flue gas purification technology pulverized coal industrial boiler system,the ozone oxidation coupling of China Coal Research Institute independent high rate ash calcium circulating flue gas desulfurization (NGD) technology,effective removal of nitrogen oxides and completd the high order acid gases such as SO2,SO3,and,heavy metal hg,As,to achieve ultra the effect of low emissions,is of great significance for the formation of the integration of flue gas with the characteristics of pulverized coal industrial boiler purification technology.

Key words:pulverized coal industrial boilers;O3;denitration;NOx;SO2

中图分类号:X701

文献标志码:A

文章编号:1006-6772(2017)04-0095-06

收稿日期:2017-05-24;责任编辑孙淑君

DOI:10.13226/j.issn.1006-6772.2017.04.015

基金项目:北京市重大科技成果转化落地培育资助项目(Z161100004816012)

作者简介:闫黎黎(1984—),女,吉林四平人,助理研究员,硕士,从事煤炭洁净燃烧技术研究和产品推广工作。E-mail:sunnyd.a.y@163.com

引用格式:闫黎黎.煤粉工业锅炉臭氧脱硝应用的可行性分析[J].洁净煤技术,2017,23(4):95-100.

Yan Lili.Feasibility analysis of denitration by ozone oxidation and its application in coal fired industrial boilers[J].Clean Coal Technology,2017,23(4):95-100.

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