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Fe3Al金属滤芯特性及在U-gas煤气化装置中的应用

刘显胜1,顾 虎2,平韶波2,刘海建1,王 浩2,杨军军2,刘冠颖2

(1.义马煤业综能新能源有限责任公司,河南 义马 472300;2.中国钢研科技集团 安泰科技股份有限公司,北京 100081)

摘 要:为了解决U-gas粉煤气化工艺飞灰过滤器装置中陶瓷滤芯的断裂问题,分析了陶瓷滤芯和金属滤芯的性能差异,在装置中安装了国产改进2050型Fe3Al金属滤芯并投运试验,研究了投运后合成气及飞灰特性、滤芯的微观形貌、过滤效率、流量-压差曲线、滤饼渗透性等特性。结果表明,在与陶瓷滤芯相同过滤精度条件下,Fe3Al金属滤芯具有孔隙率高、渗透性高、压溃强度大等优势。投运结果表明,Fe3Al滤芯投运3个月以来无断裂故障,在相近工况条件下,Fe3Al滤芯运行平衡压差相比陶瓷滤芯下降了50%,且水洗塔悬浮物固含量由1 000~2 000 mg/L下降至100~500 mg/L。

关键词:Fe3Al金属滤芯;U-gas工艺;飞灰过滤器;过滤效率;滤饼渗透性

0 引 言

煤气化技术是当今煤炭洁净、高效利用的主要方式之一,是现代煤化工装置中的重要环节,涉及煤化工装置的正常运行[1-3]。U-gas流化床气化技术是美国芝加哥煤气工业研究院(IGT)在20世纪70年代开发研制的煤气化技术[4-5],在劣质煤(高硫、高灰、高水)的流化床灰熔聚气化方面广泛适用,非常适合褐煤、长焰煤、烟煤的气化应用[3-6]。飞灰过滤器是U-gas气化技术装置的重要设备,其作用主要是过滤粗煤气中的飞灰,保证粗煤气中的粉尘含量lt;10 mg/m3,并将过滤的飞灰通过返粉技术返回气化炉二次利用[7]。飞灰过滤器运行是否正常,直接影响到整套煤气化装置能否长周期安全稳定运行。国内外学者通过试验和数值模拟对气化工艺中过滤器的故障原因进行分析,并对比了Fe3Al滤芯和陶瓷滤芯的特性。郭肖选等[8]对陶瓷滤芯、Fe3Al滤芯优缺点进行分析,认为Fe3Al滤芯多孔性能与力学性能均优于陶瓷滤芯,但易在合成气中生成硫化物,腐蚀设备。刘鲁伟[9]认为壳牌煤气化工艺中高温高压飞灰过滤器的故障原因有煤种更换频繁、反吹不及时、反吹气温度不足、反吹气压力不足、滤芯安装问题、滤芯更换不完全、工艺操作不平稳等。姬忠礼等[10]利用流体瞬变理论建立了脉冲喷吹系统内气体流动的动态模型,分析了储气罐容积、管线长度、喷嘴直径等参数对喷吹气体流动特性和反吹均匀性的影响。Cheng等[11]研究了不同面速下滤饼的性能变化。为解决U-gas粉煤气化工艺飞灰过滤器装置中陶瓷滤芯的断裂问题,笔者分析了陶瓷滤芯和金属滤芯的性能差异,首次在装置中安装了国产改进2050型Fe3Al金属滤芯并投运试验,研究了投运后合成气及飞灰特性、滤芯的微观形貌、过滤效率、流量-压差曲线、滤饼渗透性等特性,以期为过滤器系统中反吹工艺参数的设定和改善提供参考。

1 陶瓷飞灰过滤器问题分析

在义马煤业综能新能源有限责任公司(简称义煤综能公司)U-gas煤气化装置中,除尘系统使用的飞灰过滤器是陶瓷过滤器。U-GAS气化技术流程如图1所示,操作运行参数见表1。

图1 SES U-GAS气化技术流程
Fig.1 SES U-GAS gasification process

表1 飞灰过滤器操作运行参数
Table 1 Fly ash filter operating parameters

注:D10D50D90分别为粒度分布曲线中累积分布为10%、50%、90%的最大颗粒的等效直径。

陶瓷滤芯断裂是飞灰过滤器设备故障的主要原因,因飞灰过滤器陶瓷滤芯断裂引起的紧急停车每年不低于2次,经济损失在600万元以上。陶瓷滤芯断裂的主要原因有:① 陶瓷滤芯材质韧性差,气化炉产生的粗煤气含尘量过高(达100 g/m3),工作过程中易出现飞灰架桥,致使陶瓷滤芯在反吹过程中更易断裂;② 陶瓷滤芯本身质量存在问题,直线度、壁厚偏差及表面粗糙度等不符合要求,且内部存在微小裂纹源;③ 陶瓷滤芯在运输安装过程中受到碰创易产生微裂纹,且底部支撑拉杆易变形致使装配凹槽预留间隙不当,从而引起陶瓷滤芯断裂;④ 孔隙率下降,压差较高,老化严重[7-9]

为此,义煤综能公司采用安泰科技股份有限公司自主开发研制的国产改进2050型Fe3Al金属烧结滤芯替代飞灰陶瓷滤芯,以解决陶瓷滤芯断裂及设备运行稳定性差的问题。

2 Fe3Al烧结金属滤芯特征

国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤材[7,12-15]主要采用粉末冶金方法及喷涂复合技术制备而成,显著的特点是基体为大孔径的骨架结构,外表面均匀涂覆一层细小的粉末颗粒,形成性能优良的非对称复合结构材料。Fe3Al烧结金属滤芯既具有陶瓷滤芯的耐高温、耐腐蚀的优点,也具有传统金属滤芯的力学性能好、抗热变形性能强等优异特性。此外,采用非对称复合结构的Fe3Al滤芯还具有精度高、通量大、反吹再生性能优等特点。

义煤综能公司煤气化装置所采用的滤芯性能见表2。由表2可知,相同过滤精度的2种滤芯,国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤芯不仅具有壁厚薄、孔径小、渗透性高等特点,还具有高压溃强度的明显优势。

表2 煤气化装置中的两类滤芯性能对比
Table 2 Performance comparison of two kinds of filter elements in coal gasification unit

3 Fe3Al烧结金属滤芯在U-gas装置的应用

3.1 合成气及飞灰特性

飞灰合成气由H2、N2、CO、CO2、CH4组成,其体积分数分别为36.22%、0.51%、28.00%、30.81%、4.46%。合成气气相密度为18.5 kg/m3,合成气黏度为2.45×10-5Pa·s,合成气的密度越大、黏度越高,过滤器的压差将越高。

采用不同煤气化技术工艺的合成气中飞灰含量及飞灰性能都会影响过滤器的运行。飞灰含量越高、粒度越小、堆密度越高,过滤器的压差也会越大。U-gas装置中形成的飞灰含量高,含碳量为48.5%,飞灰密度为1 850 kg/m3,飞灰堆密度为340 kg/m3。国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤芯表面飞灰的微观形貌如图2所示。由图2可知,飞灰形态为层片不规则状,易发生团聚现象。采用马尔文激光粒度分析仪Mastersizer 2000对飞灰粒度进行进一步分析测试。结果表明,飞灰粒度在0.3~8.0 μm,分布较广,且平均等效粒径D(0.5)约为8.7 μm,这说明滤芯的精度很高,可以有效拦截飞灰中8.7 μm以下的较细粉尘。

3.2 滤芯的微观形貌

使用后带灰Fe3Al烧结金属滤芯及清洗后的涂层断面微观形貌如图3所示。图3(a)中滤芯涂层表面充满了飞灰颗粒,飞灰堵塞涂层孔隙,有些已深嵌入基体孔隙中;图3(b)中经清洗后滤芯的涂层及基体的孔隙形貌予以大部分恢复,且涂层厚度均匀,无腐蚀和脱落。

图2 国产改进2050型Fe3Al滤芯表面飞灰的形貌
Fig.2 Morphology of surface fly ash on improved 2050 type Fe3Al filter

图3 国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤芯断面的微观形貌
Fig.3 Cross-section micrograph of improved 2050 type Fe3Al sintered metal filter

3.3 滤芯的过滤效率

滤芯的过滤效率主要与滤芯孔径分布有关,其大致可以通过分析滤后合成气水洗后的固含量确定。U-gas系统装置中使用的国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤芯的孔径分布如图4所示。由图4可知,Fe3Al滤芯的孔径分布较为均匀,大部分孔隙尺寸为3.5~6.0 μm。在水洗塔的排污固含量检测中发现,原陶瓷滤芯组水洗塔排污固含量维持在500~1 500 mg/L,而国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤芯组的固含量降至100~500 mg/L。这表明国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤芯的过滤效果好,提高了飞灰过滤器的精度和效率。

图4 国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤芯的孔径分布
Fig.4 Pore size distribution of improved 2050 type Fe3Al sintered metal filter

3.4 流量-压差曲线

飞灰过滤器的使用稳定性与滤芯的运行压降有直接关系。新安装滤芯因其不规则孔隙的性能会对合成气产生一定的阻力降而形成滤芯的初始压差ΔP0,在一定工况条件下,初始压差为一定值。随着携带飞灰的合成气不断过滤输送,滤芯表面因集聚截留的飞灰形成滤饼致使压差逐步升高,之后稳定在某一状态,此时的压差称为平衡压差ΔPe。而随着滤芯进一步过滤,在滤芯表面集聚沉积的飞灰量加大,致使滤芯压差增大,增大到一定程度时,需用一定的反吹压力对滤芯进行反吹来清除表面飞灰,此时的压差称为反吹压差ΔPb。滤芯在反吹后,进入滤芯内部孔隙及吸附在滤芯表面难以反吹脱落的飞灰颗粒将形成永久滤饼。永久滤饼会降低滤芯的渗透性,其带来的压差称之为残余压差ΔPs。其中平衡压差与残余压差的关系式[16]

对于一组高温过滤器而言,当采用的滤芯材质一定时,滤芯的初始压差ΔP0一定,运行过程中的平衡压差ΔPe的变化主要来自于残余压差ΔPs,而残余压差的产生与反吹清灰过程及永久滤饼的形成有关联。在一定过滤条件下,反吹压力越高,动态滤饼的清除效果越好,永久滤饼层的积累厚度越薄,残余压差越低,对过滤系统而言更好。但是,反吹压力不能无限升高,反吹压力太高,容易造成次卷吸现象,使已吹脱的飞灰再次回吸在滤芯表面,无法达到有效的清灰效果。姬忠礼等[10,17]、杨亮等[18]、栾鑫等[19]针对刚性过滤器中最优反吹压力及如何避免次卷吸现象的发生等进行研究,说明合适的反吹压力不仅会使反吹瞬间的负压段减小,避免了次卷吸现象,还能有效降低反吹气体的耗气量。

U-gas装置中陶瓷滤芯和国产改进2050型Fe3Al金属滤芯在使用过程中的实际流量-压差曲线如图5所示。在同等工况及合成气进气流量相近的条件下,Fe3Al金属滤芯运行平衡压差相比陶瓷滤芯下降了50%,显示出Fe3Al金属滤芯较优的综合性能。Fe3Al金属滤芯的压差优势源于两方面:① 金属滤芯相比陶瓷滤芯壁薄、孔隙率大且本征渗透性高(表2),致使初始压差ΔP0具备明显优势;② 金属滤芯表面形成的滤饼层相对陶瓷滤芯而言相对较薄,产生的残余压差ΔPs明显较低。

图5 陶瓷滤芯与Fe3Al金属滤芯在相同工况下的流量-压差运行曲线
Fig.5 Flow-pressure drop curve of ceramic filter and Fe3Al metal filter in the same working condition

3.5 滤饼渗透性

煤气化装置中的含尘合成气过滤时,滤饼多为多层复合而成,后形成的滤饼层会对前面形成的滤芯层造成一定压力,将其压实;随着过滤的进行,滤饼层厚度增加,直到一定厚度的滤饼层达到不可压缩的状态,过滤器压降随之稳定[20]。根据不同粉尘颗粒的性质,飞灰过滤器的压降稳定周期也不同。

在过滤器系统设计中,滤芯的滤饼层渗透特性与运行压差及反吹时间间隔具有特定的联系,而滤饼层渗透特性与运行过程中的滤饼层阻力有直接关系。滤芯表面的滤饼层阻力(ΔPi)可以根据Kozeny-Carman(柯真尼-卡门)方程[11]近似计算得出

式中,μ为空气黏度系数,Pa·s;h为膜层厚度,cm;vf为空气流经滤芯表面膜层的流速,m/min;kc为Kozeny-Carman常数,kc=5;θm为滤芯表面膜层的孔隙率;Dp为表面膜层粉末颗粒平均粒径,cm;C为修正系数,根据试验条件确定。

由式(2)可知,滤芯表面滤饼层阻力与滤饼厚度呈正相关关系,而与滤饼层中粉末颗粒的尺寸呈反相关关系。滤饼层厚度越大,粉末颗粒越细小,滤芯阻力越大,渗透性能也就越低。滤饼的形成及稳定化过程非常复杂,与过滤压降、滤芯孔径、气体黏度、飞灰粒径及含尘浓度等均有密切关系。

本文通过测定使用后带滤饼层的陶瓷滤芯、国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤芯及清洗滤饼层后2类滤芯的孔隙特性,用以计算滤芯表面滤饼层的渗透特性(表3),以便对过滤器系统中反吹工艺参数的设定和改善提供参考。由表3可知,使用后携带滤饼层的2类滤芯压降远大于清洗后滤芯的压降,滤饼层导致的压差阻力为滤芯初始压差阻力(清洗后滤芯的压降)的5~10倍,说明过滤时的压降80%以上由滤饼带来,滤饼(特别是永久滤饼)的存在使滤芯的整体渗透性大幅降低。对比陶瓷滤芯与Fe3Al金属滤芯表面滤饼层的渗透特性,约占滤芯本征渗透率的13%;而陶瓷滤芯表面形成的滤饼层渗透率相对较低,约占滤芯本征渗透率的11%,这也体现了金属滤芯在U-gas煤气化装置中应用时的优异渗透特性。

表3 国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤芯表面滤饼层渗透特性
Table 3 Permeability characteristics of filter cake layer on improved 2050 type Fe3Al sintered metal filter

4 结 论

1)在义煤综能的U-gas煤气化工艺飞灰过滤器装置中,为解决传统陶瓷滤芯的断裂故障,使用国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤芯替代传统陶瓷滤芯进行试验。在同等工况及合成气进气流量相近的条件下,Fe3Al金属滤芯的运行平衡压差下降了50%,水洗塔悬浮物固含量由1 000~2 000 mg/L降至100~500 mg/L,金属滤芯外表面形成了2 mm滤饼层,滤饼层导致的压差阻力为滤芯初始压差阻力(清洗后滤芯的压降)的5倍左右,说明过滤时的压降80%以上由滤饼带来。

2)国产改进2050型Fe3Al烧结金属滤芯投用投用3个月以来,国产改进2050型Fe3Al金属滤芯不仅没有发生过滤芯断裂故障,还极大改善了U-gas除尘系统的可靠稳定性。

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Performance of Fe3Al metal filter and its application in U-gas coal gasification plant

LIU Xiansheng1,GU Hu2,PING Shaobo2,LIU Haijian1,WANG Hao2,YANG Junjun2,LIU Guanying2

(1.Yima Coal Comprehensive New Energy Co.,Ltd.,Yima 472300,China; 2.Advanced Technology and Materials Co.,Ltd.,China Iron and Steel Research Institute Group Co.,Ltd.,Beijing 100081,China)

Abstract:In order to resolve the fracturing issue of the traditional ceramic filter in fly ash filter of pulverized coal U-gas gasification process,the performance of the ceramic filter and metal filter was investigated.The improved domestic 2050 type Fe3Al sintered metal filter were firstly installed in fly ash filter in U-gas system;and it was taken as a research object on the commissioning test.The properties of syngas and fly ash,microstructure of filter,filtration efficiency,flow rate,differential pressure curve and filter cake permeability were studied.The results show that the Fe3Al filter with the same filtration precision as the ceramic filter has high porosity,permeability,and crushing strength.And it gains a 3 months continuous operation performance under similar condition.The running balance differential pressure of Fe3Al filter decreases by 50% compared with traditional ceramic filter;meanwhile the content of suspended solids in washing tower significantly decreases from 1 000-2 000 mg/L to 100-500 mg/L.

Key words:Fe3Al metal filter element;U-gas process;fly ash filter;filtration efficiency;filter cake permeability properties

中图分类号:TQ546

文献标志码:A

文章编号:1006-6772(2017)05-0119-06

收稿日期:2016-09-30;责任编辑白娅娜

DOI:10.13226/j.issn.1006-6772.2017.05.022

作者简介:刘显胜(1972—),男,河南邓州人,工程师,硕士,从事煤化工机电设备管理工作。E-mail:ymlsx1972@126.com

引用格式:刘显胜,顾虎,平韶波,等.Fe3Al金属滤芯特性及在U-gas煤气化装置中的应用[J].洁净煤技术,2017,23(5):119-124.

LIU Xiansheng,GU Hu,PING Shaobo,et al.Performance of Fe3Al metal filter and its application in U-gas coal gasification plant[J].Clean Coal Technology,2017,23(5):119-124.

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